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项目案例

Project case

某企业流水线构建及车间布局项目案例

作者:拓智 点击数:1402 
客户介绍

某电机有限公司是一家专业生产各类家用泵产品的厂家,目前生产系列潜水泵、花园泵、喷泉泵、柴油泵和压力罐等,是一家集自主研发与批量生产一体的企业。

项目背景

随着市场占有的变化,企业现有生产体制需要结合企业市场发展动态匹配,为了契合企业现实持续增长的需求,生产管理现状急需上一个台阶,需要优化生产流程使之能与ERP匹配,建立适合公司的生产流程,同时通过优化产线作业流程车间布局,提升公司的生产效率和公司形象。因此特邀拓智企管专家顾问团进入开展精益管理项目。

项目目标

项目过程

(一)

流水线构筑过程

(二)改善成果

(1)举行线平衡、动作浪费/作业改善、作业改善意意识、改善点现场引导等相关培训。

(2)物料配送改善成果。通过电机推车供料灵活机动,节约占地面积1.15平方,同时便于员工取用,提升效率

(3)作业流程改善。改善前:拉线工位独立场地,周围物料堆积。改善后:拉线工位并入主线,节省场地107m2。

(4)单件生产改进。改善前:后泵壳预制堆积,接线拿取会缠绕,作业时间为73S。改善后:采用单件流形式,直接在工装板上完成作业,作业时间缩减为54S。效果:降低劳动强度,提升作业速度19秒/个。

(5)工装改进。改善前:手工压装、手工测试及线上线下搬运。改善后:自动压装、自动测试并取消搬运。效果:降低劳动强度,提升作业速度8秒/个。

(6)物料放置改善。改善前:现场物料随意摆放。改善后:分类整齐摆放与工位前方。效果:降低劳动强度,现场整洁美观,提升作业速度9秒/个。

(7)工位改进。改善前:工具随意放置。改善后:工具手边化且定位放置。效果:易取易拿,便于标准作业,提升效率。

(8)物料放置改善。改善前:现场物料随意摆放。改善后:分类整齐摆放与工位前方。效果:易取易拿,便于标准作业

(9)工具放置改善。改善前:气动钳子相对气动螺丝刀较重,悬挂在员工前面拿取不便(上流水线后)。改善后:将气动钳子固定在手边拿取方便

项目成果

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